EMAGVTC 315

Energie | kWh | ||
Schleifscheibenverschleiß | |||
KSS-Bedarf | l/min | ||
Schleifbrand | |||
Q´w | mm³/s |
Reduktion Energie-Bedarf | 23.800 kWh | 18.100 kWh |
Optimierung der EMAG VTC Schleifmaschine: Durch den Einsatz einer frequenzgeregelten ND-Pumpe, anstelle von Regelventilen, ist die Leistungseinbringung in den Kühlschmierstoff (KSS) geringer geworden. Es wurde somit weniger Kühlleistung erforderlich, was zu einer Energieeinsparung führte. Bei diesem Anwendungsbeispiel wurde die Schleifscheiben-Reinigung durch den Einsatz von Grindaix Reinigungsdüsen optimiert.
* Dies ist eine beispielhafte Anwendung, die wir bei unserem Kunden durchgeführt haben. Diese Optimierung ist anwendungsbezogen und nicht unbedingt auf alle Maschinen diesen Typs übertragbar.
Folgende Bauteile enthält das Package:


Der Ablauf einer Maschinenumrüstung
1 Coolant Audit
Analyse der Maschine/n vor Ort (ca. 5h /Maschine) im Produktionsbetrieb. Analyse der Verrohrungen im Maschinenraum – Maschine nur 1 h – offline. Erfassung Ihrer Einspar- und Optimierungspotenziale.
2 Engineering / Zusammenstellung des Umrüstsatzes
Darstellung Ihrer aktuellen KSS-Situation inkl. Potenzialen (€/kWh/[l/min]). Technische Empfehlung der Umbaumaßnahme inkl. Stückliste.
3 Umbau
Einbau des Grindaix Umrüstsatzes in Ihre Werkzeugmaschine inkl. aller mechanischen/mechatronischen Arbeiten CE-Konformität, Dokumentationsänderung, Haftung.
4 Inbetriebnahme
Prüfung Ihrer Verbesserungen im Hinblick auf Produktivität (Taktzeit), Werkzeugstandzeit, Energieverbrauch, KSS-Einsparung (Nachweis).